思凯淋为知名水泥厂脱硝技术改造,降低水泥窑氨水用量,泥窑炉脱硝中企业都行降低水泥窑的氨水使用量,那么如何 降低水泥窑氨水使用量 呢,河北思凯淋水泥厂脱硝喷枪技术工程师为您介绍一下,现场怎样做技术改造
1 三次风管进风方式技改
为了使低氧还原区具有充足的反应空间,对三次风分管进入分解炉处进行优化处理,将原有的三次风管中间进入改为近似切线进入
2 氨水喷枪技改
将目前分解炉五层的喷枪取消,在C5A、C5B的上升烟道各增加4套喷枪,位置选择在顶盖上部1.5 m处,喷枪交叉布置,提高氨水喷洒的有效覆盖面积和雾化效果。氨水及雾化所需要的压缩空气,都从原脱硝系统控制柜内引出,控制系统保持不变。
3 增加脱硝自动控制系统
协同停窑期间,对氨水脱硝系统增加自动控制系统,设定窑尾烟筒氮氧化物的排放目标值,根据氮氧化物值及时加减氨水泵频率,实现准确控制。
技改效果:经过一个半月的运行,实际数据显示改造效果显著。
氮氧化物排放从改造前的400 mg/Nm3降低到230 mg/Nm3,
氨水用量从改造前的2.1 m3/h降低到0.4 m3/h,
脱硝效率明显提高,仅为改造前消耗量的五分之一。
根据氨水的消耗量与改造前相比较,按照7个月开窑时间计算,每年可为公司节省支出约200万元。
以上是我公司通过技术改造,帮企业 降低水泥窑氨水用量 ,如果您的企业也正在面临脱硝不理想,氨水用量大,氨逃逸的情况,更多相关问题欢迎来电咨询!
河北思凯淋环保科技有限公司是一家专业从事对燃煤锅炉、水泥窑炉、玻璃炉窑等各类燃烧系统进行SNCR脱硝治理的环保企业。公司高薪聘请拥有多年雾化实战经验的机械设计技术人员,与从事精细机械加工行业多年的一线师傅密切合作,通过借鉴发达国家成熟的脱硝、降温等烟气治理经验,潜心研发,反复试验,形成了一整套独特、成熟、可靠的SNCR脱硝工艺,研制出多种效率高、耐高温、耐磨损、耐腐蚀的脱硝喷枪,为广大客户解决了烟气脱硝治理中的难题,大幅度降低了企业运行成本。